烏海熱電廠以精心治理設備為根本,以精細化管理為手段,以精細調整為重點,以科技創新為動力,不斷加大節能減排力度,不僅實現了顯著的社會效益,而且實現了可觀的經濟效益。去年,烏海熱電廠上網電量累計完成165165.78萬kwh,較年計劃增加6094.8萬kwh;2×200MW機組單位燃料成本69.98 元/兆瓦時,較年計劃低3.25 元/兆瓦時;當年電費回收率96.51%,無陳欠電費;未發生任何經濟責任事故。
為確保把節能降耗、環境保護工作落實到位,烏海熱電廠成立了以廠長為組長的“節能減排”領導小組,各車間也相應成立了節能環保工作小組,各班組則設立了兼職節能網員,建立起了三級節能管理網絡,同時,將節能降耗環保工作指標納入到廠部和車間簽訂的年度承包合同中,形成了上下齊抓共管的局面。
烏海熱電廠制定了以“節煤、節電、降塵、綠化”為主要工作內容的環保節能目標,并嚴格加以組織落實,停運了2×12MW 供熱機組,將其與電網解列,通過了國家發改委、自治區發改委、內蒙古電力公司和烏海市發改委確認簽字,提前完成了關停任務。熱電廠原采用的是靜電除塵器,由于實際燃用煤種與設計煤種存在差異,粉煤灰中氧化鋁成分較大,靜電除塵器無法達到火電廠污染物排放相應時段的要求。為此,熱電廠投資3475.96萬元將靜電除塵改造為電袋結合除塵,達到50mg/Nm3 的排放標準,且保證了穩定排放,每年減少近40萬噸的煙氣排放量。針對干法脫硫設備存在引起吸風機振動、排灰受堵、難以保持高效等技術問題,熱電廠投資8120 萬元將干法脫硫改為濕法脫硫,同時對煙囪、煙道進行防腐處理,每年可減少二氧化硫排放2880 噸。為徹底解決煤場在堆放、裝卸、機械作業以及大風天氣的揚塵污染,熱電廠投資570 萬元,在煤場四周建起總長750米、高15米的鋼支護擋風抑塵墻。熱電廠還投資650萬元對灰場進行了全面治理,有效抑制了灰場二次揚塵。
烏海熱電廠在強化節能減排的基礎上,加大設備治理力度,利用雙機停運進行除塵器改造的時機,開展B類檢修,進行了系統優化升級、公用系統檢修、閥門內漏治理、重大缺陷消除等設備治理,極大地提高了設備健康水平;實行了鍋爐排放煙塵中飛灰含碳量在線分析,并將分析數據實時傳送到鍋爐DCS 系統內;進行了排粉機葉輪防磨改造,從而保證了機組的長周期安全運行。